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影響電渣鋼鍛件合格率低的主要因素
文章來(lái)源:sjzwx 更新時(shí)間:2015-01-20 09:29:51
電渣鋼鍛件探傷的不合格品大多都已“質(zhì)點(diǎn)偏析”報(bào)出。為了確定探傷不合格品的性質(zhì),對(duì)探傷不合格的鍛件進(jìn)行過(guò)很多低倍檢驗(yàn)。從多年的低倍檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,電渣鋼鍛件探傷的不合格品,絕大多數(shù)都是細(xì)微的氫致裂紋,也有部分形成白點(diǎn)。只有少數(shù)低倍試片上存在著實(shí)質(zhì)性的非金屬夾雜。多年的檢驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證15#電渣爐生產(chǎn)的電渣鋼的氫含量高是探傷合格率低的主要原因。MC5電渣鋼鍛件探傷不合格品的性質(zhì)也基本相同。15#電渣爐建成初期,原本采用“3:7”渣系生產(chǎn)電渣鋼。為了進(jìn)一步增強(qiáng)脫硫能力及改善電渣錠的表面質(zhì)量,加入了5%的石灰。多年來(lái),多采用CaF2:A1203:CaO=60%:35%:5%的渣系。由于15#電渣爐錠型較大,采用含5%石灰的量也相對(duì)較多,且石灰具有很高的熔點(diǎn)(258O℃),在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程中很容易吸潮。石灰在渣料加熱爐中800"12的溫度下烘烤,結(jié)晶水和吸附水很難充分去除。并且在造渣前,渣料從加熱爐中取出后的放置過(guò)程中,以及重熔過(guò)程中都有很強(qiáng)的吸濕性。尤其在重熔過(guò)程中由于l5#電渣爐充填比偏小。致使渣池與大氣的接觸面積增大,加之使用含有石灰的吸濕性較強(qiáng)的渣系,導(dǎo)致重熔過(guò)程中增氫。